“机器更换”:让员工从“舞台前”转到“幕后”
产品服务| 浏览量:0| 2025-10-23 08:30:02 |

“由于自动化转换,DCS系统可以随时监视液位,远程启动和停止操作,而不再需要每小时进行现场检查。我们节省了时间和精力。”在中国军械库Beihua集团的Gansu Yinguang Juyin公司,随着Juyin Company的“人机隔离,机器更换和黑色轻型工厂”的特殊任务的发展,超过10名员工已从舞台前“在幕后”前移动。

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Juyin Company已为具有高劳动力和高运营风险的领域实施了转型,组成了一个工作团队,从四个维度制定了工作任务清单:基本的安全,质量技术,生产效率和创新的发展,并尽一切努力提高生产线自动化水平,数字化和智慧。

“打开半个圆圈,然后是半个圆圈,先观察,等等……”这是市场上员工与现场员工之间的反复沟通,以调整通过对讲机的手阀的打开。在翻新之前,当TDI生产线中的磷光通过冷冻甲苯冷却时,员工需要调节现场冷冻甲苯的流量,并且在磷光后的温度冷却后,反应温度波动很大,这很容易影响反应率。此外,现场手阀位于精光反应堆平台上,员工进入了高频的危险场所。通过转化,TDI工厂在冷冻甲苯的出口处添加了一个对照阀。 DCS系统可以准确控制磷光温度,从而使光化反应更加稳定,并降低了接触危险源的频率。

“过去,每一个转变都必须前往该地点以采样盐酸。不仅距离很长,而且手动操作也有可能溅到盐酸。现在,已经增加了在线盐酸采样分析仪,节省了很多时间。” TDI工厂的现场运营商江韦说。除了全面促进和应用现场在线分析仪外,冷凝水加热系统还增加了调节阀门和温度计,以实现自动转换项目的实施,例如Disc DCS系统调节,从而提高了工作效率并消除了危险的工作场所和危险的工作位置。

为了允许员工从安全控制困难的工作环境中撤出,PVC工厂改变了碳化钙浆液处理过程,实现了自动喂养,压力,压力缓解和自动蛋糕的全部过程控制,从而大大减少了员工的劳动力,从而有效地改善了员工的工作环境,并改善了员工的工作环境和减少一位企业经营者。

过去,我们不得不每小时手动分析PVC产品的水分,并且水分检测不准确。在添加在线水分分析仪后,该系统可以自动控制产品的水分,从而改善了产品质量的稳定性并降低了员工劳动力强度。” PVC工厂聚合研讨会的雇员Yang Ling说。在PVC工厂的干燥生产线中,通过实施自动化优化和转型项目来降低手动操作带来的风险。原始的干燥税位设置为检查位置,并与检查聚合位置合并。

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Juyin Company的各个单位也进行了类似的转变,从而大大提高了工作效率和基本安全性。天然气制造工厂净化的电加热器04线转换单元采用PLC控制模式,控制操作点位于Juyin变电站。在转换单元的加热和硫化过程中,如果要更换电加热器的温度,您需要与保险中心的电工联系以打开配电室门,并且操作员将运行,这会影响设备调整的及时性和设备操作的稳定性。在该单元优化并将原始PLC控制方法转换为远程DCS控制之后,磁盘操作员将实时操作电加热器的控制调整,从而改善了设备调整的及时性并确保生产线的稳定操作。



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